1前 言
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷快速發(fā)展,水資源緊缺成為了當(dāng)前社會(huì)發(fā)展的主要矛盾之一,針對(duì)于污水的回收和再利用研究引起了越來(lái)越多的重視。作為我國(guó)工業(yè)耗水大戶,熱電廠在當(dāng)前節(jié)水降耗上應(yīng)起到一定的表率作用,要加快對(duì)廢水零排放的科學(xué)研究,這對(duì)于社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益上都會(huì)起到重要的促進(jìn)意義。
2廢水零排放處理的發(fā)展研究現(xiàn)狀
目前,國(guó)內(nèi)熱電廠廢水零排放處理技術(shù)主要采用濕法脫硫。通常我國(guó)熱電廠主要以燃煤為主,含有大量的硫化物、重金屬,利用濕法脫硫廢水的處理方法可以吸收脫硫廢水中的漿液,進(jìn)行反復(fù)循環(huán)利用,對(duì)脫硫廢水的處理效果較為明顯。
隨著科學(xué)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步,蒸發(fā)結(jié)晶工藝處理脫硫廢水也開(kāi)始被研發(fā)應(yīng)用,很多國(guó)內(nèi)河源電廠和三水電廠、華能長(zhǎng)興電廠等均已采用此工藝進(jìn)行脫硫廢水處理。
其中河源電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)于2009 年12月18日投入運(yùn)行至今,運(yùn)行8年以上,為國(guó)內(nèi)電廠首創(chuàng);產(chǎn)水水質(zhì)達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn),做到廢水完全回收利用;產(chǎn)生的污泥做成磚,產(chǎn)生的結(jié)晶鹽可以為印染廠使用,主要采用“深度預(yù)處理+四效蒸發(fā)MED+鹽干燥系統(tǒng)”工藝,通過(guò)實(shí)際運(yùn)用效果表明,每處理1m3廢水,蒸汽消耗約300kg,電耗約30kWh。蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)運(yùn)作良好,蒸發(fā)器維護(hù)工作量小,結(jié)垢情況較少。
除此之外,國(guó)內(nèi)有些熱電廠針對(duì)脫硫廢水零排放工藝還采用煙道蒸發(fā)技術(shù)。
如上都電廠4號(hào)機(jī)脫硫廢水零排放工藝采用了煙道噴霧蒸發(fā)技術(shù),運(yùn)行初期曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)噴嘴堵塞情況,后期通過(guò)煙道改造已解決,據(jù)介紹目前能穩(wěn)定運(yùn)行,但因單個(gè)噴嘴處理量有限,尚未對(duì)所有的脫硫廢水進(jìn)行處理。
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)熱電廠脫硫廢水采用煙氣余熱處理前,先經(jīng)過(guò)膜濃縮減量處理,濃鹽水再進(jìn)入煙道蒸發(fā)處理。該工程2015年已完成調(diào)試,據(jù)了解在近幾個(gè)月內(nèi)對(duì)煙道進(jìn)行結(jié)垢和腐蝕監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)表明煙道內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)結(jié)垢和煙道積灰現(xiàn)象。
常熟發(fā)電有限公司曾對(duì)#4機(jī)組(300MW)脫硫廢水進(jìn)行煙氣蒸發(fā)示范應(yīng)用,據(jù)介紹蒸發(fā)處理效果良好,噴射之后煙氣溫度高于酸露點(diǎn),未對(duì)下游設(shè)備和煙道造成腐蝕,對(duì)除塵效果沒(méi)有影響。
3 熱電廠廢水排放種類及常規(guī)方法
3.1生活污水處理方法
(1)處理工藝:根據(jù)DL/T 783《火力發(fā)電廠節(jié)水導(dǎo)則》要求,生活污水設(shè)獨(dú)立的管網(wǎng),各排水點(diǎn)的生活污水通過(guò)廠區(qū)生活污水管網(wǎng)匯集進(jìn)入生活污水處理站,經(jīng)一體化生活污水處理設(shè)備處理后的污水先進(jìn)入清水池經(jīng)水泵提升至設(shè)置在廠內(nèi)的工業(yè)廢水處理站后回用于全廠的服務(wù)水系統(tǒng)。生活污水處理站處理后的出水水質(zhì)達(dá)到生活雜用水標(biāo)準(zhǔn)。一體化生活污水處理設(shè)備可采用采用直埋或地上布置形式。
(2)出水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足GB50335《污水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》中的車(chē)輛沖洗水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3.2循環(huán)排污水處理方法
針對(duì)于循環(huán)排污水處理方法可以采用加酸阻垢聯(lián)合處理技術(shù),將濕冷機(jī)組循環(huán)水濃縮在3.0-3.5范圍內(nèi),就可以有效的降低循環(huán)補(bǔ)水及排污水量,特別是對(duì)于地處缺水區(qū)較為嚴(yán)重的熱電廠,其循環(huán)水排污水處理的工作極大,但由于循環(huán)排污水處理會(huì)造成大量的經(jīng)濟(jì)成本的支出,從經(jīng)濟(jì)效益角度,為了降低投資費(fèi)用,熱電廠會(huì)采用化學(xué)處理工藝對(duì)循環(huán)排污水處理,其工藝流程圖如圖3-1所示:
圖3-1 循環(huán)排污水處理工藝流程圖
3.3含煤廢水處理方法
含煤廢水主要來(lái)源于燃煤機(jī)組,日常對(duì)設(shè)備維護(hù)過(guò)程中,會(huì)用水沖洗煤倉(cāng)間、輸煤棧橋等設(shè)備,沖洗后的廢水會(huì)含有一定的含煤量,通過(guò)對(duì)含煤廢水會(huì)通過(guò)含煤廢水處理裝置進(jìn)行處理。
3.4氨氮廢水處理方法
由于氨氮廢水氨氮含量較高,直接進(jìn)入工業(yè)廢水處理系統(tǒng),會(huì)造成工業(yè)廢水處理系統(tǒng)出水氨氮含量超標(biāo),一般先經(jīng)過(guò)降氨氮處理工藝,利用鎂鹽及磷酸鹽和氨氮反應(yīng),生成磷酸銨鎂沉淀,降氨氮后廢水再經(jīng)工業(yè)廢水處理系統(tǒng)后重復(fù)利用。
3.5含油廢水處理方法
含油污水經(jīng)一級(jí)隔油處理之后含油量一般不高于50mg/L,再經(jīng)過(guò)含油廢水收集池的集中處理,利用泵將含有污水送入到油水分離器中,通過(guò)澄清和過(guò)濾可以使含油量不高于5mg/L。
3.6工業(yè)廢水處理方法
(1) 工業(yè)廢水組成:工業(yè)廢水包括經(jīng)常性及非經(jīng)常性廢水。經(jīng)常性廢水包括:鍋爐補(bǔ)給水及凝結(jié)水精處理排水。非經(jīng)常性廢水包括:衛(wèi)生清掃、空氣預(yù)熱器清洗、機(jī)組啟動(dòng)及鍋爐化學(xué)清洗廢水等。
(2) 工業(yè)廢水處理工藝:
① 經(jīng)常性廢水一般水質(zhì)較好,經(jīng)各自的收集系統(tǒng)至廢水集中處理站經(jīng)常性廢水池,在廢水池中儲(chǔ)存和均質(zhì)后,送至最終中和池,在中和池調(diào)節(jié)pH后流入清水池,如不合格自動(dòng)返回中和池重復(fù)處理,處理達(dá)標(biāo)的水經(jīng)過(guò)濾后進(jìn)入服務(wù)水系統(tǒng)。
② 非經(jīng)常性廢水一般懸浮物、有機(jī)物等雜質(zhì)含量較高,需要經(jīng)過(guò)混凝澄清處理。非經(jīng)常性廢水各自的收集系統(tǒng)至非經(jīng)常性廢水池,經(jīng)殺菌、加堿、曝氣、pH初步調(diào)整處理后送至澄清池。
3.7脫硫廢水處理方法
“預(yù)處理+50%膜濃縮+MVR蒸發(fā)器+結(jié)晶裝置”的工藝設(shè)計(jì)在對(duì)脫硫廢水處理效果最為顯著。
該廠原有的脫硫廢水處理采用的脫硫方式為石灰石/石灰—石膏濕法,每天脫硫廢水產(chǎn)量為15t/h,脫硫廢水改造前水質(zhì)特點(diǎn):pH值是7cod150mg/l,氯離子小于20000密度1.03左右,濁度處于15-30NTU。脫硫廢水也是按照一天時(shí)效進(jìn)行設(shè)計(jì)其工藝流程圖如圖3-2所示:
圖3-2 石灰石/石灰—石膏濕法脫硫廢水工藝流程圖
通過(guò)圖3-2可以看出,石灰石/石灰—石膏濕法脫硫廢水處理方法首先要將脫硫廢水放入氧化箱,通過(guò)化學(xué)反應(yīng)成硫酸鹽,然后再進(jìn)入中和箱與石灰漿中和反應(yīng)對(duì)硫酸鹽pH值進(jìn)行調(diào)節(jié),進(jìn)入反應(yīng)箱,與有機(jī)硫進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)可以去除脫硫廢水中的重金屬離子和懸浮物,懸浮物在絮凝箱中,通過(guò)絮凝劑的作用,可以進(jìn)行沉淀成污泥,進(jìn)而壓縮后排出,將泥餅運(yùn)出。剩下的過(guò)濾后的清水可以通過(guò)冷卻水處理調(diào)節(jié)池進(jìn)行回收再利用。
但是,在該廠石灰石/石灰—石膏濕法脫硫廢水處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的石灰石-石膏濕式脫硫廢水處理工藝已經(jīng)無(wú)法滿足電廠實(shí)際廢水排污的條件,在廢水處理系統(tǒng)中容易造成脫硫廢水處理系統(tǒng)出力不足、污泥壓濾機(jī)濾布損害加大、加藥系統(tǒng)管道堵塞等問(wèn)題,直接影響著該廠實(shí)際運(yùn)行效率。對(duì)此,在當(dāng)今國(guó)家對(duì)水資源保護(hù)的大力號(hào)召下,本文對(duì)該廠脫硫廢水處理采用的是“預(yù)處理+50%膜濃縮+MVR蒸發(fā)器+結(jié)晶裝置”的工藝設(shè)計(jì),切實(shí)改善脫硫廢水耗量大問(wèn)題。
(1)預(yù)處理
脫硫廢水預(yù)處理工藝是脫硫廢水處理的基礎(chǔ)工作,主要是將廢水中的懸浮物通過(guò)混凝劑的作用將其分離澄清,然后利用石灰和碳酸鈉可以將脫硫廢水軟化。因?yàn)槭揖哂袠O強(qiáng)的去碳酸鹽硬度的作用,在石灰作用下碳酸鈉可以將脫硫廢水中的鈣離子分離出來(lái),要想分離鎂離子,可以投入氫氧化鈣,但是這也就會(huì)使成本較高的碳酸鈉投入量增多,也會(huì)給脫硫廢水造成更多的成本支出,對(duì)此,為了節(jié)省經(jīng)濟(jì)支出,可以用氫氧化鈉取代石灰,就可以很好的預(yù)防鈣離子量大的問(wèn)題。
(2)膜濃縮減量化+蒸發(fā)結(jié)晶
膜濃縮減量化+蒸發(fā)結(jié)晶是新興的脫硫廢水處理工藝,可降低投資成本及運(yùn)行成本。常采用預(yù)沉淀→混凝澄清→軟化→過(guò)濾→反滲透→蒸發(fā)結(jié)晶工藝。由于廢水TDS含量高、含有一定量有機(jī)物,需要采用抗污染反滲透膜元件(DTRO)。工藝流程如圖3-3所示:
圖3-3 膜濃縮減量化+蒸發(fā)結(jié)晶工藝流程圖
4預(yù)期達(dá)到的效果
4.1預(yù)計(jì)針對(duì)于生活污水、工業(yè)廢水、脫硫廢水和冷卻水污水零排放處理效果,處理后的水質(zhì)能夠達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
4.2預(yù)計(jì)零排放處理后,該廠將沒(méi)有污水排放在外,產(chǎn)生的污水總量通過(guò)零排放處理方案進(jìn)行處理,更加有利于污水回收再利用,可以極大的解決水資源能耗問(wèn)題,同時(shí)還能夠?yàn)樵搹S節(jié)省更多的經(jīng)濟(jì)成本,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益性。
4.3在廢水零排放處理中,生活污水處理工藝工程造價(jià)在442萬(wàn)元、工業(yè)廢水處理工程造價(jià)1360萬(wàn)元、脫硫廢水工程造價(jià)610萬(wàn)元,水塔冷卻水處理工藝工程造價(jià)需要付出約為5140萬(wàn)元。整體工程造價(jià)預(yù)計(jì)花費(fèi)7552萬(wàn)元,電費(fèi)1.04元/t,藥劑費(fèi)0.39元/t。
4.4可以看出電廠廢水零排放處理方案實(shí)施后,對(duì)現(xiàn)有工程外排廢水全部減少,達(dá)到了全廠廢水不外排的目標(biāo),廢水排放量減少382670m3/a、COD物排放量降低8.36t/a、懸浮物排放量降低16.9t/a,石油類排放量降低0.037t/a。同時(shí),從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看,電廠廢水零排放處理方案一共造價(jià)7552萬(wàn)元,處理水流量20040t/d,后期維修和養(yǎng)護(hù)工作較為簡(jiǎn)單,對(duì)該電廠在廢水零排放處理效率上產(chǎn)生了重要的促進(jìn)意義。
5結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)案例電廠實(shí)際情況分析,發(fā)現(xiàn)采用傳統(tǒng)的石灰石-石膏濕式脫硫廢水處理工藝已經(jīng)無(wú)法滿足電廠實(shí)際廢水排污的要求條件,在廢水處理系統(tǒng)中易造成脫硫廢水處理系統(tǒng)出力不足、污泥壓濾機(jī)濾布損害加大、加藥系統(tǒng)管道堵塞等問(wèn)題,直接影響著電廠實(shí)際運(yùn)行效率。
對(duì)此,對(duì)案例電廠生活污水、工業(yè)廢水、脫硫廢水、水塔排污水進(jìn)行零排放技術(shù)改造,通過(guò)脫硫廢水處理技術(shù)的分析對(duì)比,確定采用“預(yù)處理+50%膜濃縮+MVR蒸發(fā)器+結(jié)晶裝置”廢水處理工藝,可達(dá)到簡(jiǎn)化水處理工藝、降低設(shè)備投資及運(yùn)行成本的目標(biāo),因此十分適宜在電廠推廣。